(1) 大型箱式預熱爐本次氧氣流程變更后,預熱爐不對氧氣進行預熱,蒸汽在預熱爐對流段預熱后,在轉化爐燒嘴入口處與氧氣混合進入轉化爐,杜絕了氧氣在預熱爐內泄漏的可能,提高了生產的安全性。
(2) 預熱(re)爐(lu)(lu)改造(zao)后,預熱(re)爐(lu)(lu)出口(kou)混(hun)合氣溫度為(wei)580 ~ 630 ℃ ( 指(zhi)(zhi)標(biao)為(wei)580 ~ 660 ℃) ,預熱(re)爐(lu)(lu)出口(kou)蒸汽溫度為(wei)376 ~ 396 ℃ ( 指(zhi)(zhi)標(biao)為(wei)400 ℃以下(xia)) ,2 項關(guan)鍵指(zhi)(zhi)標(biao)及其他(ta)工藝指(zhi)(zhi)標(biao)均滿足生產(chan)要求。
(3) 預熱(re)(re)(re)爐(lu)(lu)(lu)燃(ran)燒器更換(huan)后(hou),燒嘴(zui)(zui)溫度明顯(xian)降低,便(bian)于預熱(re)(re)(re)爐(lu)(lu)(lu)燒嘴(zui)(zui)燃(ran)燒氣及(ji)空氣的(de)調節,操(cao)作(zuo)人(ren)員的(de)人(ren)身安全保障(zhang)也(ye)得到了提高; 助燃(ran)空氣由(you)強制送風改為自吸(xi)與強制送風可聯鎖自動(dong)切換(huan)的(de)方式后(hou),提高了預熱(re)(re)(re)爐(lu)(lu)(lu)運(yun)行(xing)的(de)穩定性,避免(mian)了因風機(ji)故障(zhang)而導致的(de)預熱(re)(re)(re)爐(lu)(lu)(lu)和(he)甲醇生產系統停車。
(4) 預(yu)熱爐對流段增設了助燃空氣(qi)(qi)預(yu)熱段后,既提高了助燃空氣(qi)(qi)的(de)溫(wen)(wen)度,又回收了煙氣(qi)(qi)余熱,降(jiang)低了煙氣(qi)(qi)的(de)排放溫(wen)(wen)度,利于環保。
(5) 預熱爐(lu)燃燒器(qi)增(zeng)設長明(ming)燈(deng)后(hou),避免了(le)預熱爐(lu)熄火后(hou)爐(lu)膛內爆炸性(xing)氣體的存在(zai),提高(gao)了(le)預熱爐(lu)正常運行(xing)及緊急狀態(tai)下的安(an)全性(xing)。