(1) 大型箱式預熱爐本次氧氣流程變更后,預熱爐不對氧氣進行預熱,蒸汽在預熱爐對流段預熱后,在轉化爐燒嘴入口處與氧氣混合進入轉化爐,杜絕了氧氣在預熱爐內泄漏的可能,提高了生產的安全性。
(2) 預熱爐(lu)改造后(hou),預熱爐(lu)出(chu)口混合氣溫度(du)為580 ~ 630 ℃ ( 指標為580 ~ 660 ℃) ,預熱爐(lu)出(chu)口蒸汽溫度(du)為376 ~ 396 ℃ ( 指標為400 ℃以(yi)下) ,2 項關鍵指標及其他(ta)工藝(yi)指標均滿足(zu)生產(chan)要(yao)求。
(3) 預熱(re)(re)爐燃燒(shao)(shao)器更換后,燒(shao)(shao)嘴溫度(du)明顯降(jiang)低,便于預熱(re)(re)爐燒(shao)(shao)嘴燃燒(shao)(shao)氣(qi)及空(kong)氣(qi)的調節(jie),操(cao)作人員的人身安(an)全保障(zhang)也得到了提高(gao); 助燃空(kong)氣(qi)由強制送(song)風(feng)改為自(zi)吸與強制送(song)風(feng)可(ke)聯鎖自(zi)動切(qie)換的方式后,提高(gao)了預熱(re)(re)爐運行的穩定性,避免了因風(feng)機(ji)故障(zhang)而導致的預熱(re)(re)爐和甲醇(chun)生(sheng)產系統停車(che)。
(4) 預(yu)(yu)熱(re)爐對流段增(zeng)設了助燃空氣預(yu)(yu)熱(re)段后,既提高了助燃空氣的(de)溫(wen)度(du),又回(hui)收了煙氣余熱(re),降低了煙氣的(de)排(pai)放溫(wen)度(du),利(li)于環保。
(5) 預熱爐燃(ran)燒器(qi)增設(she)長明燈后,避(bi)免了預熱爐熄(xi)火后爐膛內爆炸性氣體的(de)(de)存在(zai),提高了預熱爐正常運行及(ji)緊急狀態下的(de)(de)安全性。