(1) 大型箱式預熱爐本次氧氣流程變更后,預熱爐不對氧氣進行預熱,蒸汽在預熱爐對流段預熱后,在轉化爐燒嘴入口處與氧氣混合進入轉化爐,杜絕了氧氣在預熱爐內泄漏的可能,提高了生產的安全性。
(2) 預熱爐改造(zao)后,預熱爐出口混合氣溫度(du)(du)為580 ~ 630 ℃ ( 指標(biao)為580 ~ 660 ℃) ,預熱爐出口蒸汽溫度(du)(du)為376 ~ 396 ℃ ( 指標(biao)為400 ℃以下(xia)) ,2 項關鍵指標(biao)及(ji)其(qi)他工藝指標(biao)均滿足生(sheng)產要求。
(3) 預(yu)熱爐(lu)燃(ran)燒(shao)器更換(huan)后(hou),燒(shao)嘴(zui)(zui)溫度(du)明顯(xian)降(jiang)低,便于(yu)預(yu)熱爐(lu)燒(shao)嘴(zui)(zui)燃(ran)燒(shao)氣(qi)及(ji)空氣(qi)的調節(jie),操作(zuo)人員的人身安全保障也得到了(le)提(ti)(ti)高(gao); 助燃(ran)空氣(qi)由強制送風改(gai)為(wei)自吸(xi)與強制送風可聯鎖自動切換(huan)的方(fang)式后(hou),提(ti)(ti)高(gao)了(le)預(yu)熱爐(lu)運行(xing)的穩定性,避免(mian)了(le)因風機故(gu)障而導致的預(yu)熱爐(lu)和甲醇生產(chan)系統停車(che)。
(4) 預熱(re)爐對流段(duan)增設了(le)(le)助燃(ran)空(kong)氣(qi)預熱(re)段(duan)后,既提高了(le)(le)助燃(ran)空(kong)氣(qi)的(de)溫(wen)度,又回收了(le)(le)煙(yan)氣(qi)余熱(re),降低(di)了(le)(le)煙(yan)氣(qi)的(de)排放溫(wen)度,利于環保。
(5) 預熱爐(lu)(lu)燃(ran)燒器增設(she)長明燈(deng)后,避免(mian)了預熱爐(lu)(lu)熄火(huo)后爐(lu)(lu)膛(tang)內爆炸(zha)性氣體(ti)的存在,提高了預熱爐(lu)(lu)正(zheng)常(chang)運行及緊急狀態(tai)下的安全性。