(1) 大型箱式預熱爐本次氧氣流程變更后,預熱爐不對氧氣進行預熱,蒸汽在預熱爐對流段預熱后,在轉化爐燒嘴入口處與氧氣混合進入轉化爐,杜絕了氧氣在預熱爐內泄漏的可能,提高了生產的安全性。
(2) 預熱爐(lu)改造后,預熱爐(lu)出口混(hun)合(he)氣溫度為580 ~ 630 ℃ ( 指標為580 ~ 660 ℃) ,預熱爐(lu)出口蒸(zheng)汽(qi)溫度為376 ~ 396 ℃ ( 指標為400 ℃以下) ,2 項關鍵(jian)指標及其他(ta)工藝指標均滿足(zu)生(sheng)產要求。
(3) 預(yu)熱(re)爐(lu)燃(ran)燒器更換后,燒嘴(zui)溫度明(ming)顯降低,便于(yu)預(yu)熱(re)爐(lu)燒嘴(zui)燃(ran)燒氣(qi)及空(kong)氣(qi)的調節(jie),操(cao)作人員(yuan)的人身安(an)全保障也得到了(le)提高; 助燃(ran)空(kong)氣(qi)由(you)強制(zhi)送風(feng)改為(wei)自(zi)吸(xi)與強制(zhi)送風(feng)可聯鎖自(zi)動切換的方式后,提高了(le)預(yu)熱(re)爐(lu)運行的穩定性,避免(mian)了(le)因風(feng)機故障而導致(zhi)的預(yu)熱(re)爐(lu)和甲醇生產系(xi)統(tong)停車。
(4) 預熱爐對流段(duan)增(zeng)設了助燃(ran)空(kong)氣預熱段(duan)后,既提高(gao)了助燃(ran)空(kong)氣的(de)溫(wen)度(du),又回收了煙(yan)氣余熱,降低了煙(yan)氣的(de)排(pai)放溫(wen)度(du),利于(yu)環(huan)保。
(5) 預(yu)(yu)(yu)熱爐燃(ran)燒器(qi)增設長(chang)明燈后(hou),避免了預(yu)(yu)(yu)熱爐熄火后(hou)爐膛內爆(bao)炸性(xing)氣體的存(cun)在,提(ti)高了預(yu)(yu)(yu)熱爐正常運(yun)行及緊急狀態下的安(an)全(quan)性(xing)。