(1) 大型箱式預熱爐本次氧氣流程變更后,預熱爐不對氧氣進行預熱,蒸汽在預熱爐對流段預熱后,在轉化爐燒嘴入口處與氧氣混合進入轉化爐,杜絕了氧氣在預熱爐內泄漏的可能,提高了生產的安全性。
(2) 預(yu)熱(re)爐(lu)(lu)改(gai)造后,預(yu)熱(re)爐(lu)(lu)出口(kou)(kou)混(hun)合氣溫度為(wei)580 ~ 630 ℃ ( 指標(biao)為(wei)580 ~ 660 ℃) ,預(yu)熱(re)爐(lu)(lu)出口(kou)(kou)蒸汽溫度為(wei)376 ~ 396 ℃ ( 指標(biao)為(wei)400 ℃以下) ,2 項關鍵指標(biao)及其他工藝指標(biao)均滿足生(sheng)產(chan)要求。
(3) 預熱(re)爐(lu)燃(ran)燒器(qi)更換(huan)后,燒嘴溫度明顯降(jiang)低,便(bian)于預熱(re)爐(lu)燒嘴燃(ran)燒氣(qi)及空氣(qi)的調節,操作人員的人身安全(quan)保障也得到了提高; 助(zhu)燃(ran)空氣(qi)由強(qiang)(qiang)制(zhi)(zhi)送風(feng)改為自(zi)吸(xi)與強(qiang)(qiang)制(zhi)(zhi)送風(feng)可聯鎖自(zi)動切換(huan)的方式后,提高了預熱(re)爐(lu)運行的穩定性,避免(mian)了因風(feng)機(ji)故障而導致的預熱(re)爐(lu)和(he)甲醇生產系統停(ting)車。
(4) 預(yu)熱(re)爐對(dui)流段(duan)增(zeng)設了助(zhu)(zhu)燃空氣(qi)(qi)預(yu)熱(re)段(duan)后,既提高了助(zhu)(zhu)燃空氣(qi)(qi)的(de)溫(wen)度(du)(du),又(you)回(hui)收了煙(yan)氣(qi)(qi)余熱(re),降低了煙(yan)氣(qi)(qi)的(de)排放溫(wen)度(du)(du),利于(yu)環保。
(5) 預(yu)熱爐(lu)燃燒器增設長明燈后,避(bi)免了預(yu)熱爐(lu)熄火后爐(lu)膛內爆(bao)炸性氣體的(de)存在,提高了預(yu)熱爐(lu)正常運行及緊(jin)急狀態下的(de)安(an)全性。