(1) 大型箱式預熱爐本次氧氣流程變更后,預熱爐不對氧氣進行預熱,蒸汽在預熱爐對流段預熱后,在轉化爐燒嘴入口處與氧氣混合進入轉化爐,杜絕了氧氣在預熱爐內泄漏的可能,提高了生產的安全性。
(2) 預(yu)熱爐改造后,預(yu)熱爐出口混合氣溫度(du)為(wei)580 ~ 630 ℃ ( 指標(biao)為(wei)580 ~ 660 ℃) ,預(yu)熱爐出口蒸(zheng)汽溫度(du)為(wei)376 ~ 396 ℃ ( 指標(biao)為(wei)400 ℃以下) ,2 項關(guan)鍵指標(biao)及其他(ta)工藝指標(biao)均(jun)滿足生產要求。
(3) 預(yu)(yu)熱爐燃(ran)燒器更(geng)換后,燒嘴(zui)溫(wen)度(du)明顯降低,便于預(yu)(yu)熱爐燒嘴(zui)燃(ran)燒氣及空氣的(de)調(diao)節,操作(zuo)人(ren)員的(de)人(ren)身安全保(bao)障也得到了(le)提高; 助燃(ran)空氣由強(qiang)制送風(feng)改為(wei)自吸與(yu)強(qiang)制送風(feng)可聯鎖自動切換的(de)方(fang)式后,提高了(le)預(yu)(yu)熱爐運(yun)行的(de)穩定性,避免了(le)因風(feng)機故障而(er)導(dao)致(zhi)的(de)預(yu)(yu)熱爐和甲醇(chun)生產系(xi)統停車。
(4) 預熱(re)爐對(dui)流段增設了(le)助燃空氣(qi)預熱(re)段后,既提(ti)高了(le)助燃空氣(qi)的(de)溫度,又回收了(le)煙(yan)氣(qi)余熱(re),降低了(le)煙(yan)氣(qi)的(de)排放溫度,利于環保。
(5) 預(yu)熱(re)(re)爐(lu)燃燒器增設長(chang)明燈(deng)后(hou),避免了預(yu)熱(re)(re)爐(lu)熄火后(hou)爐(lu)膛內爆(bao)炸性(xing)氣體(ti)的存在,提高(gao)了預(yu)熱(re)(re)爐(lu)正常運行及緊(jin)急狀態下的安全性(xing)。