(1) 大型箱式預熱爐本次氧氣流程變更后,預熱爐不對氧氣進行預熱,蒸汽在預熱爐對流段預熱后,在轉化爐燒嘴入口處與氧氣混合進入轉化爐,杜絕了氧氣在預熱爐內泄漏的可能,提高了生產的安全性。
(2) 預(yu)熱(re)爐改造后,預(yu)熱(re)爐出(chu)(chu)口(kou)(kou)混合氣溫度為(wei)580 ~ 630 ℃ ( 指標(biao)為(wei)580 ~ 660 ℃) ,預(yu)熱(re)爐出(chu)(chu)口(kou)(kou)蒸汽溫度為(wei)376 ~ 396 ℃ ( 指標(biao)為(wei)400 ℃以下) ,2 項關鍵指標(biao)及其他(ta)工藝指標(biao)均(jun)滿足(zu)生產要求。
(3) 預熱爐(lu)(lu)(lu)燃燒(shao)器更換后,燒(shao)嘴溫度明顯降低,便于預熱爐(lu)(lu)(lu)燒(shao)嘴燃燒(shao)氣及空(kong)氣的(de)調節,操(cao)作人員的(de)人身安全(quan)保障也得到了(le)提高(gao); 助燃空(kong)氣由(you)強(qiang)制送風改為自吸(xi)與強(qiang)制送風可聯鎖(suo)自動(dong)切換的(de)方式后,提高(gao)了(le)預熱爐(lu)(lu)(lu)運行的(de)穩定性,避免了(le)因風機故(gu)障而導致的(de)預熱爐(lu)(lu)(lu)和甲醇生(sheng)產系(xi)統停車。
(4) 預熱爐對流段增設(she)了助(zhu)(zhu)燃空氣(qi)預熱段后(hou),既提(ti)高了助(zhu)(zhu)燃空氣(qi)的溫(wen)度(du),又回(hui)收了煙氣(qi)余熱,降低了煙氣(qi)的排(pai)放溫(wen)度(du),利(li)于環保。
(5) 預(yu)熱(re)爐(lu)(lu)燃燒(shao)器增設長(chang)明(ming)燈(deng)后,避免了預(yu)熱(re)爐(lu)(lu)熄火后爐(lu)(lu)膛內爆炸性氣體(ti)的存在,提高了預(yu)熱(re)爐(lu)(lu)正常(chang)運行及緊急狀態下的安(an)全性。